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山东能源临矿玻纤公司:深挖内潜做足节能功

信息来源:bbblll.com   时间: 2012-12-11  浏览次数:1658

    “第二条3万吨ECR玻纤生产线已投产半年多,就目前来看,节能效果非常好,下一步我们在企业产量增长、质量提升的同时,依然会将节能减排工作贯穿始终。”山东能源临矿集团山东玻纤公司副总经理杜纪山在接受采访时说道。

    作为山东能源重点扶持的新材料板块,玻纤公司在不断提升产品竞争力的同时,加大节能减排力度,对玻纤、热电两大产业深挖内潜,在企业经济稳定增长中走出了一条低碳环保之路。

    该公司ECR玻璃纤维窑炉在国内首次采用国际上最先进的碹顶纯氧燃烧方式,其能耗比传统E玻璃单元窑炉减少30%以上,生产的产品为无硼无氟配方,比传统E玻璃单元窑炉减少废气排放80%。为了充分利用窑炉通路尾部的大量余热,公司投资210万元在二期ECR玻璃纤维窑炉尾部烟道安装了金属换热器,并将4台烘干炉改造为配套的热风式烘干炉,利用窑炉的“尾气”在换热器内形成高温饱和蒸汽,供烘干炉使用。据统计,截至11月底,该项目已生产蒸汽1.9万吨,节约成本356万元。

    “池窑拉丝无小事,这是一个系统性非常强的工程,细节过程控制尤为重要,哪一个环节步骤注意不好,都有可能造成很大的损失,所以对我们来所,稳步提高产量是对节能工作的最大支持。”拉丝车间主任杜照孔说道。

    为了在现有基础上进一步提高产能、质量,该公司开展了提议合理化方案的活动,积极发动干部职工建言献策,在不到两个月的时间里,收到各类提案100多份,通过采纳,窑炉日产已稳定控制在平均90吨以上,比设计产能年提高2800吨。随后,公司趁热打铁,进一步挖掘和完善节支降耗的内容和项目,收集了节支降耗措施600余条,对效果明显的可行性方案立即确定和实施,对长远的内容进行规划,并制定了严格的奖惩考核制度,将责任目标落实到车间和个人。此举提高了干部职工的工作热情和积极性,也使公司的各项能耗指标大幅降低。截至目前,山东玻纤公司2012年累计节约生产成本855万元。

    “供暖能力提高了,煤用的就少了,原先的80多台小锅炉都撤了,现在使用的环保型循环流化床锅炉热量足,还不挑煤。”在沂水热电厂,一名工作人员介绍道。

    作为山东玻纤公司下属单位,沂水热电厂积极进行设备改造提高效能,减少排放。投资6000余万元建设的低温循环水供热工程,在节能监测和对现状分析评价的基础上,降低凝汽器真空,提高汽轮机的排汽温度,将凝汽器的循环水直接作采暖用水为热用户供热,有效利用汽轮机的排汽余热提高了热电厂能源的综合利用效率,年可节约标煤1.7万吨,减少城区排放二氧化碳4.1万吨、二氧化硫371.4吨。此外,投资5200余万元在建的振兴路“汽改水”工程,可将原来的蒸汽管道改为循环水供暖管道进行供暖,项目改造完成后供暖覆盖面积可达300万平方米,年可节约标煤1.43万吨,减少二氧化碳排放2.06万吨,灰、渣排放量减少约0.60万吨。近日,山东玻纤公司荣获临沂市“重大节能成果”和“科技创新先进企业”两大荣誉。

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